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催化重整催化剂及工艺技术

0.88MPa低压固定床重整新工艺

 

降低操作压力有利于催化重整过程中的芳构化反应,增加液体产品收率、芳烃产率、纯氢产率和循环氢纯度,提高炼油企业的经济效益,满足市场对环境友好的优质石油产品的需求。目前国内外固定床催化重整装置的操作压力已降到1.3~1.5MPa。第一代连续再生催化重整装置(CCR)在0.88MPa下操作。新开发的低压固定床催化重整新工艺将在第一代CCR的反应压力下操作,获得与第一代CCR催化重整装置相同的目的产品和经济效益。同时,与CCR重整装置相比,将节省大量投资和操作费用。

FRIPP研究开发的CB-11CB-8重整催化剂具有良好的活性、选择性和低压稳定性,可以在0.88MPa的低压固定床催化重整装置上长周期使用。例如某炼油厂将采用CB-11/CB-8组合催化剂,新建0.88MPa低压固定床重整装置。重整原料油为60~180℃石脑油馏分,其烃族组成为:烷烃52.66m%,环烷烃34.74m%,芳烃12.62m%,芳烃潜含量44.91m%。重整反应的模拟计算结果列于下表。由表可见,重整反应压力由1.47MPa降低到0.86MPa,在加权平均床层温度低3.5℃的条件下,液体产品收率增加2.76个百分点,芳烃产率增加2个百分点,芳烃转化率增加4.5个百分点,循环氢纯度增加5.12个百分点,纯氢产率增加0.4个百分点,有明显的经济效益。

CB-11/CB-8组合工艺重整反应结果

平均反应压力 MPa

0.86

1.47

反应器入口温度 ℃

500

500

总温降 ℃

175

147

加权平均温度 ℃

484.9

488.4

气油比 v

1200

1200

氢油比 mol

7.0

6.6

空速 h-1(v)

2.0

2.0

反应结果

     

C5+液体产品收率 m%

88.86

86.10

生成油芳烃含量 m%

66.08

65.88

生成油辛烷值 RONC

95.5

95.9

芳烃产率 m%

58.72

56.72

芳烃转化率 %

130.8

126.3

循环氢纯度 v%

90.33

85.21

纯氢产率 m%

2.90

2.50

注: 第一、二反应器装填25%CB-11催化剂。
         第三、四反应器装填
75%CB-8催化剂。
         装填催化剂平均铂含量
0.175
%

                 
                                                                 

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